Inicio / Eventos

EVENTOS:   Eventos mayores - Instalaciones en mantenimiento - Fallas durante la operación - Operación con potencia limitada - Instalaciones no disponibles por otras causas - Reemplazos - Otros Eventos

  Fecha:
 
Búsqueda por meses
  Evento:
 

  Eventos Mayores
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 
DESCRIPCION
AREA
AGENTE
AFECTADO
CAT.
DE
HRS
A
HRS
MW
DESC.
CAUSA
 
Desconexión del EDAC
TRINIDAD
ENDED
D
03:01
03:19
2.40  
Desconexión línea en 115 kV Caranavi - Yucumo.

  Instalaciones en mantenimiento
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 
AGENTE
CAT.
COMPONENTE
DE
HRS.
A
HRS.
TIPO
TRABAJO
 
COBEE
G
CAH01
00:00
24:00
Forzado
Extensión de mantenimiento por fabricación de chapas de núcleo.
 
CRE
D
TRPAL06901
00:00
24:00
Programado
Reemplazo del transformador de potencia e instalación del módulo de control SIPCO.
 
CRE
D
TRCAÑ06902
00:00
20:04
Forzado
Extensión en los trabajos de mantenimiento.
 
EGSA
G
ARJ02
00:00
24:00
Forzado
Problemas de baja presión de aceite del motor.
 
EGSA
G
ARJ01
00:00
24:00
Forzado
Extensión de mantenimiento.
 
EGSA
G
SCZ01
00:00
17:34
Programado
Mantenimiento del sistema de control.
 
EGSA
G
ARJ15
00:00
11:35
Forzado
Problemas de alta temperatura en cilindro Nº 1.
 
EGSA
G
ARJ11
00:00
24:00
Forzado
Cortocircuito en bornes de 10 kV.
 
ELECTROPAZ
D
TRROS06902
00:00
24:00
Programado
Retiro transformador de potencia para su operación en S/E Viacha.
 
ELECTROPAZ
D
TRROS06901
00:00
24:00
Programado
Permanece desenergizado por movimiento de transformadores en sistema ELECTROPAZ.
 
ENDE
T
TRSBO11501
00:00
24:00
Forzado
Falla interna en el transformador.
 
ENDEG
G
TRD19
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
TRD20
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
TRD11
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
TRD10
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
TRD05
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
TRD12
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
TRD07
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
MOA17
00:00
24:00
Forzado
Falla en turbocompresor.
 
ENDEG
G
MOA16
00:00
24:00
Forzado
Problemas de oscilación de potencia.
 
ENDEG
G
MOA15
00:00
03:04
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
MOA12
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
MOA11
00:00
24:00
Forzado
Problemas de baja presión de aceite.
 
ENDEG
G
MOA10
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
TRD02
00:00
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
ENDEG
G
MOS12
00:00
24:00
Forzado
Falla en CT de la fase 2 de control y protección del generador.
 
GBE
G
TRGBE11501
00:00
24:00
Programado
Finalización del periodo de operación.
 
GBE
G
MON-GBE115
00:00
24:00
Programado
Finalización del periodo de operación.
 
GBE
G
GBE01
00:00
24:00
Programado
Por finalización del periodo de zafra.
 
SDB
G
CHT01
00:00
24:00
Forzado
Inspección y lavado del canal de aducción.
 
SDB
G
QUE01
00:00
24:00
Forzado
Inspección y lavado del canal de aducción.
 
SDB
G
QUE02
00:00
24:00
Forzado
Inspección y lavado del canal de aducción.
 
SEPSA
D
TRVEL06908
00:00
24:00
Forzado
Operación del relé Buchholz.
 
VHE
G
VHE01
00:00
24:00
Forzado
Problemas en el motor de arranque.
 
COBEE
G
CHU01
00:04
02:52
Programado
Mantenimiento preventivo.
 
ENDEG
G
MOA15
03:23
24:00
Forzado
Indisponible de acuerdo a potencia reconocida por el SIN.
 
HB
G
CJL01
07:06
09:25
Forzado
Revisión descanso de turbina.
 
ENDEG
G
MOA05
07:30
14:21
Programado
Lavado de paneles de radiador veritical radiador refrigeración motor- limpieza y revisión generador.
 
ENDEG
G
MOS02
09:13
18:01
Forzado
Mantenimiento de 250 horas.
 
ENDEG
G
MOS01
12:46
12:58
Forzado
Pruebas de rechazo de carga con 1.4 MW.
 
ELFEO
D
TRMCH069
15:32
16:00
Forzado
Trabajos de emergencia, reemplazo de pararrayos en MT.

  Fallas durante la operación
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 
AGENTE
CAT.
COMPONENTE
DE
HRS.
A
HRS.
CAUSA
TIPO
EDAC
AGENTES
AFECTADOS
N. INF.
 
ENDE
T
CRN-YUC115
03:01
03:16
Descargas atmosféricas, 2.4 MW.
Forzado
Si
ENDED
39
 
ELFEO
D
CSG-BLV069
12:31
12:31
Descargas atmosféricas.
Forzado
-
-
40
 
ELFEO
D
AVI-QLC069
12:31
12:31
Descargas atmosféricas.
Forzado
-
-
40
 
ELFEO
D
AVI-BLV069
12:31
12:31
Descargas atmosféricas.
Forzado
-
-
40
 
EGSA
G
ARJ15
13:28
14:32
Disparo, falla en el sistema de encendido.
Forzado
-
-
-
 
EGSA
G
ARJ15
14:42
15:31
Disparo, falla en el sistema de encendido.
Forzado
-
-
-
 
COBEE
G
HUY-VIN069
17:28
17:33
Operación del relé 21.
Forzado
-
-
-
 
TDE
T
CHL-TUP069
21:24
21:24
Condiciones climáticas.
Forzado
-
SEPSA
41
 
TDE
T
POR-CHL069
21:24
21:24
Condiciones climáticas.
Forzado
-
SEPSA
41
 
TDE
T
TEL-POR069
21:24
21:24
Condiciones climáticas.
Forzado
-
SEPSA
41
 
TDE
T
TUP-VIL069
21:24
21:24
Condiciones climáticas.
Forzado
-
SEPSA
41

  Instalaciones no disponibles por otras causas
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 

  Operación con Potencia Limitada
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 
AGENTE
CAT.
COMPONENTE
DE
HRS.
A
HRS.
POTENCIA
CAUSA
 
CECBB
G
BUL02
00:00
24:00
39.00
Problemas en Chillers.
 
EGSA
G
GCH10
00:00
00:54
53.00
Alta temperatura en sistema de refrigeración del ciclo combinado (Blower).
 
EGSA
G
GCH09
00:00
00:54
51.00
Alta temperatura en sistema de refrigeración del ciclo combinado (Blower).
 
EGSA
G
GCH11
00:00
24:00
56.00
Filtros sucios.
 
EGSA
G
GCH01
00:00
24:00
16.00
Temperatura alta en eje.
 
ENDEG
G
MOA08
00:00
24:00
0.80
Monitoreo defecto en sistema dinámico control de velocidad.
 
EGSA
G
GCH10
00:54
24:00
54.00
Alta temperatura en sistema de refrigeración del ciclo combinado (Blower).
 
EGSA
G
GCH09
00:54
24:00
54.00
Alta temperatura en sistema de refrigeración del ciclo combinado (Blower).
 
HB
G
CJL02
12:02
24:00
0.39
Agua turbia en río Pongopampa.
 
CECBB
G
BUL01
14:30
15:57
44.40
Compresor sucio.
 
ENDE ANDINA
G
ERI02
14:49
15:43
25.40
Filtros saturados.
 
ENDE ANDINA
G
ERI03
14:49
15:43
25.30
Filtros saturados.
 
ENDE ANDINA
G
ERI01
14:49
15:43
25.60
Filtros saturados.
 
ENDE ANDINA
G
ERI04
14:49
15:43
26.10
Filtros saturados.

  Reemplazos, Carga Base y Otros
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 
AGENTE
CAT.
COMPONENTE
DE
HRS
A
HRS
DESCRIPCION
 
COBEE
G
HUA02
00:00
14:20
A solicitud de COBEE operó con máxima generación debido a problema en inyectores de agua, la reserva del 5 % fue compensada en la unidad HUA01.
 
EGSA
G
SCZ02
00:00
01:08
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en las unidades GCH09 (4.7 MW) y GCH10 (8.0 MW).
 
EGSA
G
GCH01
00:00
01:08
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en la unidad GCH11 (11.2 MW).
 
HB
G
CJL02
00:00
00:01
A solicitud de HB operó con 544 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (17 kW).
 
HB
G
CJL01
00:00
00:01
A solicitud de HB operó con 260 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (16 kW).
 
HB
G
CJL02
00:01
07:06
A solicitud de HB operó con 544 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (35 kW).
 
HB
G
CJL01
00:01
07:06
A solicitud de HB operó con 260 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (24 kW).
 
EGSA
G
GCH01
01:08
06:47
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en la unidad GCH09 (5.0 MW).
 
EGSA
G
SCZ02
01:08
06:47
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en unidad GCH10 (5.0 MW).
 
EGSA
G
SCZ02
06:47
08:16
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en unidad GCH10 (12.7 MW).
 
EGSA
G
GCH01
06:47
08:16
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en la unidad GCH09 (11.2 MW).
 
HB
G
CJL02
07:06
12:02
A solicitud de HB operó con 544 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (17 kW).
 
HB
G
CJL01
09:39
18:01
A solicitud de HB operó con 260 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (16 kW).
 
EGSA
G
ARJ15
09:58
10:01
En prueba con 0.4 MW, la carga fue compensada en ARJ08.
 
EGSA
G
ARJ15
10:37
10:55
En prueba con 1.4 MW, la carga fue compensada en ARJ08.
 
EGSA
G
ARJ15
11:15
11:35
En prueba con 1.4 MW, la carga fue compensada en ARJ08.
 
EGSA
G
ARJ15
14:12
14:32
En prueba con 1.4 MW, la carga fue compensada en ARJ08.
 
COBEE
G
Central Cahua
14:20
16:32
operó con máxima generación por vertimiento y requerimiento de potencia en el SIN.
 
COBEE
G
Central Cuticucho
14:20
16:32
operó con máxima generación por vertimiento y requerimiento de potencia en el SIN.
 
COBEE
G
Central Harca
14:20
16:32
operó con máxima generación por vertimiento y requerimiento de potencia en el SIN.
 
COBEE
G
Central Huaji
14:20
16:32
operó con máxima generación por vertimiento y requerimiento de potencia en el SIN.
 
HB
G
Sistema Taquesi
14:20
16:31
Incremento generación a 85 MW por vertimeinto y requerimiento de potencia en el SIN.
 
CECBB
G
BUL02
14:30
15:57
Operó en carga base por requerimiento de potencia en el SIN.
 
CECBB
G
BUL01
14:30
15:57
Operó en carga base por requerimiento de potencia en el SIN.
 
ENDE ANDINA
G
ERI04
14:49
15:43
Operó en carga base por requerimiento de potencia en el SIN.
 
ENDE ANDINA
G
ERI01
14:49
15:43
Operó en carga base por requerimiento de potencia en el SIN.
 
ENDE ANDINA
G
ERI03
14:49
15:43
Operó en carga base por requerimiento de potencia en el SIN.
 
ENDE ANDINA
G
ERI02
14:49
15:43
Operó en carga base por requerimiento de potencia en el SIN.
 
EGSA
G
ARJ15
15:04
15:31
En prueba con 1.4 MW, la carga fue compensada en ARJ08.
 
COBEE
G
HUA02
16:32
24:00
A solicitud de COBEE operó con máxima generación debido a problema en inyectores de agua, la reserva del 5 % fue compensada en la unidad HUA01.
 
EGSA
G
SCZ01
17:31
17:34
En prueba con 5.0 MW, la carga fue compensada en GCH04.
 
HB
G
CJL01
18:01
23:01
A solicitud de HB operó con 260 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (11 kW).
 
EGSA
G
GCH01
22:35
24:00
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en la unidad GCH11 (11.3 MW).
 
EGSA
G
SCZ02
22:38
24:00
Permaneció en sistema a solicitud de EGSA por asentamiento de cojinetes, la carga fue compensada en las unidades GCH09 (6.4 MW) y GCH10 (6.4 MW).
 
HB
G
CJL01
23:01
24:00
A solicitud de HB operó con 260 kW por optimización de agua, la reserva fue compensada en la unidad de CHJ (16 kW).

  Redespacho
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 
AGENTE
CAT.
COMPONENTE
DE
HRS
A
HRS
DESCRIPCION
 
SYNERGIA
G
Sistema Escalerani
12:29
16:00
Aportes laterales de agua mayores a lo previsto.

  Otros Eventos
  Jueves, 02 de Febrero de 2012
 
DE
HRS
A
HRS
DESCRIPCION
 
00:00
24:00
CRE continuó con trabajos de cambio de transformador de potencia desconectando el transformador TRPAL06901 de S/E Pailón, de acuerdo a Solicitud de Desconexión Nº GOO/001/12.
 
00:00
24:00
HIDROBOL informó de vertimiento en presa Chojlla.
 
00:00
24:00
El CDC no contó en el sistema SCADA con señales analógicas de S/Es CRN, YUC, SBO y MOX de ENDE, por ajustes en su sistema SCADA.
 
00:00
24:00
De acuerdo a potencia reconocida por el SIN, se consideró una capacidad disponible de 28.106 MW en Centrales Moxos y Trinidad de ENDEG.
 
00:00
20:04
CRE realizó trabajos de cambio de cable, relé de sobrecorriente de respaldo y pruebas funcionales asociados al transformador de potencia TRCAÑ06902 de S/E Cañoto, de acuerdo a Solicitud de Desconexión Nº GOO/003/12.
 
00:00
24:00
HIDROBOL informó de vertimiento en presa Cacapi.
 
00:00
24:00
El CDC no contó en el sistema SCADA con señales analógicas y digitales de S/E Cala Cala de ELFEC, por tarjeta de comunicaciones quemada.
 
00:00
24:00
COBEE informó vertimiento en cámaras de carga de Centrales CUT, SRO, SAI, HAR, CAH , HUA y diques de CUT.
 
00:00
24:00
ISABOL a instrucción del CDC procedió a la apertura del interruptor 2R230 de S/E PUN desconectando el reactor REPUN23001, por regulación de tensión en el Área Sur.
 
01:08
06:47
A solicitud de EGSA las unidades de GCH09 y GCH10 operaron con una generación por debajo de su mínimo técnico, por compensación de la generación de las unidades GCH01 y SCZ02.
 
03:01
03:16
El área de Trinidad y las poblaciones de Yucumo, San Borja y San Ignacio de Moxos operaron de forma aislada con la generación local de Central Moxos de ENDEG.
 
03:04
03:23
ENDE Generación informó el ingreso de la unidad MOA15 de Central Moxos, por requerimiento operativo (regulación de frecuencia) ante la desconexión de la línea en 115 kV Caranai - Yucumo.
 
13:11
20:58
TDE realizó trabajos de adecuación para el proyecto del Sistema Larecaja en S/E Chuspipata.
 
15:20
16:09
ELFEO realizó trabajos de emergencia de reemplazo de pararrayo en MT de S/E Machacamarca, de acuerdo a Solicitud de Desconexión Nº 34/2012.